故障現(xiàn)象
該印刷機(jī)的時(shí)速大于7000轉(zhuǎn)時(shí)會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重的高分貝金屬撞擊聲,改變速度后撞擊聲短暫消失,隨后又再次出現(xiàn)。但在低速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)基本上不出現(xiàn)這種情況。
故障排查
經(jīng)現(xiàn)場檢查試聽,首先懷疑是機(jī)器共振,但很快就否定了,共振的噪聲應(yīng)該是悶響,而這個(gè)聲音清脆。接著懷疑是軸承壞了,就用探棒(或螺絲刀)探聽軸承的聲音,但聲音很均勻,基本肯定軸承沒有壞。
于是拆開主傳動(dòng)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查。拆開后初步檢查,發(fā)現(xiàn)支承傳動(dòng)軸兩端的軸承完好無損,主傳動(dòng)軸也沒有發(fā)現(xiàn)什么問題,兩軸承之間的隔圈也看不出問題。于是重新進(jìn)行檢查,終于發(fā)現(xiàn)是隔圈套在軸上太松了。
隔圈套在軸上應(yīng)該能串動(dòng)但不能因太松而跳動(dòng)。這個(gè)隔圈套在軸上可以跳動(dòng)1mm左右。按機(jī)械原理,這個(gè)隔圈與軸之間的間隙應(yīng)該屬于自由公差,自由公差不是沒有公差,顯然這是個(gè)超差零件。由于間隙大,在高速運(yùn)行中由于轉(zhuǎn)動(dòng)慣性的作用,使隔圈來回地敲擊軸。但如果隔圈兩端是頂住的,也不至于響聲如此之大,看來兩端的長度也有問題。
檢查發(fā)現(xiàn)隔圈果然有問題:長度尺寸短了,而且內(nèi)徑過大。處理方法有兩種:
1、在兩軸承之間隔圈兩端加墊片;
2、軸與隔圈之間加墊片。由于軸向加墊片存在困難,第一種方法不可取。于是采用在軸與隔圈之間加墊片的方法解決,找了一塊廢PS版,剪了兩小塊對折后塞入軸與隔圈之間,裝好后試車檢查。反復(fù)高速低速運(yùn)轉(zhuǎn),聽不到該噪聲,故障排除。